降低污水COD排放量研究
摘要:為了達(dá)到國(guó)家總排CODcr≤90mg/L的新標(biāo)準(zhǔn),對(duì)某企業(yè)制糖造紙廠的設(shè)備和工藝方面存在的缺陷進(jìn)行了改良,提出了相應(yīng)的對(duì)策與措施,達(dá)到了預(yù)定效果。
關(guān)鍵詞:造紙廢水;設(shè)備;工藝
1 引言
造紙工業(yè)是一個(gè)耗水大戶,排放的廢水量很大,對(duì)環(huán)境的污染也相當(dāng)嚴(yán)重。其特點(diǎn)是廢水量大,CODcr高,廢水中的纖維懸浮物多,而且含二價(jià)硫,帶色,并有硫醇類惡臭氣味。造紙廢水主要有3個(gè)來源:制漿廢液(黑液)、中段水、紙機(jī)白水。造紙廢水是水體污染的一個(gè)重要因素,其污水排放量占工業(yè)廢水的1/6,CODcr占1/4,因此造紙廢水的處理備受社會(huì)的關(guān)注。
由于地處市中心,環(huán)保壓力大,制糖造紙廠每年環(huán)保投入費(fèi)用約1000萬(wàn)元,如何降低造紙廢水處理費(fèi)用,保證污水達(dá)標(biāo)排放,是該廠的當(dāng)務(wù)之重,為了降低污水COD的排放量 ,本文將就此問題進(jìn)行跟蹤調(diào)查分析 ,并采取相應(yīng)的措施,最終保證達(dá)標(biāo)排放。
2 掌握現(xiàn)狀
通過對(duì)2011年4~5月份總排COD的排放量進(jìn)行了跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)總排污水的COD平均為106mg/L,均達(dá)不到要求。
3 查找癥結(jié)
為了查清癥結(jié)所在,掌握導(dǎo)致污水COD排放量偏高的原因,通過對(duì) 2011年4~5月《廢水處理日?qǐng)?bào)表》進(jìn)行調(diào)查,對(duì)影響污水COD排放量偏高的各類問題進(jìn)行了統(tǒng)計(jì), 發(fā)現(xiàn) “進(jìn)水口COD過高”和“機(jī)械故障高”是導(dǎo)致“污水COD排放量偏高”的癥結(jié)所在,因此降低污水COD排放量是解決問題的關(guān)鍵。通過對(duì)“進(jìn)水口COD過高”和“機(jī)械故障高”的進(jìn)一步探討、分析驗(yàn)證,確認(rèn)影響污水COD排放量偏高的主要因素有:①濾泥沒有及時(shí)抽排;②管道經(jīng)常被腐蝕;③氧化池曝氣膜老化。
4 制定對(duì)策
要因一:濾泥沒有及時(shí)抽排。
對(duì)策:專人轉(zhuǎn)崗及時(shí)抽排濾泥。
目標(biāo):均調(diào)池SS去除率提高到50%~80%。
措施:①工段長(zhǎng)、班長(zhǎng)要加強(qiáng)對(duì)鏟渣崗位工的監(jiān)督,及時(shí)督促他們沖渣、鏟渣;②水塘江工段長(zhǎng)要安排專人專崗,班班抽濾泥;③工段長(zhǎng)、班長(zhǎng)監(jiān)督巡檢,保證抽泥制度的認(rèn)真執(zhí)行;④化驗(yàn)室不定期抽查,及時(shí)監(jiān)測(cè)均調(diào)池SS的波動(dòng)。
要因二:管道經(jīng)常被腐蝕。
對(duì)策:及時(shí)更換已漏、老化的管道。
目標(biāo):保證生產(chǎn)100%正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
措施:①厭氧工段的全部管道換成PE管;②及時(shí)更換水塘江污水站空氣壓縮機(jī)到氣浮池的管道;③及時(shí)更換水塘江污水站制藥間至均調(diào)池提升泵的管道;④將水塘江污水站氧化池通曝氣膜的管道進(jìn)行更換。
要因三:氧化池曝氣膜老化。
對(duì)策: 及時(shí)更換已漏、老化的管道。
目標(biāo):保證生產(chǎn)100%正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
措施:①工段長(zhǎng)及當(dāng)班人員要不定時(shí)巡檢及保養(yǎng);②化驗(yàn)室不定期抽查,及時(shí)了解氧化池含氧量情況;③為提高菌種活力,就近購(gòu)買污水處理廠的活性污泥。
5 對(duì)策實(shí)施
實(shí)施一:專人專崗及時(shí)抽排濾泥。
從2011年7月5日開始,安排專人專崗,保證24h抽濾泥;工段長(zhǎng)、班長(zhǎng)加強(qiáng)對(duì)鏟渣崗位工的監(jiān)督,及時(shí)督促他們沖渣、鏟渣,并保證抽泥制度的認(rèn)真執(zhí)行;化驗(yàn)室不定期抽查,及時(shí)監(jiān)測(cè)均調(diào)池SS的波動(dòng)。通過統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)2011年7月23~30日均調(diào)池SS去除率的平均值為57.00%,達(dá)到了目標(biāo)值50%~80%之間。
實(shí)施二:管道經(jīng)常被腐蝕。
2011年7月5日起,厭氧工段的全部管道換成PE管;水塘江污水站更換空氣壓縮機(jī)到氣浮之間的管道;更換水塘江污水站制藥間至均調(diào)池提升泵的管道;將水塘江污水站氧化池通曝氣膜的管道進(jìn)行更換。
實(shí)施三:氧化池曝氣膜。
由圖1、圖2可知,更換新的氧化池曝氣膜后,曝氣效果明顯得到改善。
2011年7月起,工段長(zhǎng)及當(dāng)班人員要不定時(shí)巡檢及保養(yǎng),以保證氧化池內(nèi)氧氣的均衡供給;化驗(yàn)室不定期抽查,及時(shí)了解氧化池含氧量情況及鏡檢菌種活性;為提高菌種活力,就近購(gòu)買污水處理廠的活性污泥30t,保證氧化池的污泥濃度;合理投加營(yíng)養(yǎng)鹽,使活性污泥健康生長(zhǎng)。通過統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)2011年7月23~30日氧化池溶解氧的平均值為3.3mg/L,達(dá)到了目標(biāo)值2~4mg/L。
6 效果檢查
(1)通過統(tǒng)計(jì)2011年7~10月份的各流程COD平均值為64mg/L,總排污水水樣COD降到了90mg/L以下。
(2)直接經(jīng)濟(jì)效益。
2011年1~4月措施實(shí)施前:總排污費(fèi)用=227789×0.7=159452元,
2011年7~10月措施實(shí)施后:總排污費(fèi)用=107158×0.7=75011元。
通過比較,發(fā)現(xiàn)為廠節(jié)約排污費(fèi):159452-75011=84441元
7 結(jié)語(yǔ)
通過本次技術(shù)改進(jìn),總排口CODcr不僅能達(dá)到國(guó)家新排放標(biāo)準(zhǔn),而且污水處理能力和設(shè)備運(yùn)行效率也得到了進(jìn)一步的提升,同時(shí)加強(qiáng)了員工的合作精神,增強(qiáng)了工段全體職工的環(huán)保生態(tài)意識(shí)和質(zhì)量管理意識(shí)。
隨著節(jié)能環(huán)??谔?hào)的提出和行業(yè)對(duì)自身要求的不斷提高,越來越多的造紙廢水處理技術(shù)被研發(fā)并投入使用,而在接下來的發(fā)展中,應(yīng)當(dāng)從處理效果、能源消耗、可操作性、節(jié)省成本等多方面出發(fā),突破廢水處理的局限性,以求達(dá)到社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的偉大目標(biāo)。
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